鑄魂 、強根
育人 、樹形
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡稱“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進的鋼鐵巨輪。經過60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區(qū)乃至泛北部灣經濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡稱“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進的鋼鐵巨輪。經過60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區(qū)乃至泛北部灣經濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡稱“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進的鋼鐵巨輪。經過60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區(qū)乃至泛北部灣經濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
廣西柳州鋼鐵集團有限公司(簡稱“柳鋼”),一艘緊跟鋼鐵工業(yè)發(fā)展潮流,向海行進的鋼鐵巨輪。經過60多年的積淀,柳鋼已發(fā)展成為我國華南、西南地區(qū)乃至泛北部灣經濟圈特大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)
鑄魂 、強根
育人 、樹形
位于北部灣畔的廣西鋼鐵冷軋廠,是一條世界先進的冷軋生產線,擁有世界最頂尖的冷軋生產設備。
兩年前,這里因為停產荒廢:廠房破損、產線銹蝕、灌草叢生;如今,這里改頭換面:機器轟鳴、職工忙碌、生機煥發(fā)。
而這一切,都是因為有了新的主人——柳鋼人。
得知柳鋼要接手該廠,一些質疑聲音隨之而來:這產線設備好比鋼企里的“寶馬車”,柳鋼人能開得動嗎?
面對疑問,2018年3月,柳鋼集團冷軋板帶廠干部職工首先進駐,肩負著要把產線“開”起來的重任,他們以一股不成功決不罷休的狠勁,僅用不到十個月就克服了缺少圖紙資料、技術封鎖、設備缺陷甚至癱瘓等諸多困難,成功實現(xiàn)冷軋廠全線貫通,并逐步采用5G等技術服務優(yōu)質生產……
他們,用行動證明了“柳鋼人不僅能開‘寶馬車’,更能將‘寶馬車’開到世界最前端”。
從設備癱瘓到全線暢通,攻堅克難驚艷“柳鋼速度”
“一片灘涂、沙丘、灌草叢中顯得尤為荒蕪!”郭志杰是最先一批到廣西鋼鐵冷軋廠的柳鋼職工,剛來時,這里的廠區(qū)變壓器燒壞超一年,大部分電子設備處于癱瘓狀態(tài),帶鋼全線銹蝕。
這一切,讓郭志杰和同事們都顯得很無力,他們面臨一個巨大的難題:如何讓來自法國、德國、日本等世界頂尖的冷軋生產設備恢復運轉?
唯知其難,志在必改。在經過數(shù)天的集中討論后,郭志杰和同事們快速投入到工作中。
帶鋼銹蝕,他們就反復討論畫圖,創(chuàng)新采用分段反向抽帶法,成功取出生銹的帶鋼,保護連續(xù)退火爐。
為節(jié)約成本和快速恢復產線生產能力,他們通過查找同類案例資料、消化吸收外方技術,就地取材,自主開展連退爐快冷段設備氣密性測試。歷時29天測出漏點697處,并主動聯(lián)合設計方一起完成全國首例連退爐快冷段設備改造,實現(xiàn)了30%氫氣含量的快速冷卻工藝,為生產高等級汽車用鋼打下了堅實的基礎。
針對外方提供的連退機組圓盤剪成套設備調試擱置,他們克服沒有圖紙資料等困難,結合柳鋼本部國產圓盤剪的基本原理和經驗,對連退機組圓盤剪的結構及工作原理進行分析,對動作異常的部位進行拆卸檢查修復,逐步恢復了圓盤剪的切邊功能……
在將近半年的時間里,郭志杰和同事們每天都泡在廠里“搗鼓”設備,經常躺在沙發(fā)上就睡著了,有時來不及洗澡第二天頭發(fā)油亮亮的就去上班,大家都笑稱他們是“發(fā)哥頭”。
“為解決設備、技術等方面的問題,我們每個人都絞盡腦汁。”冷軋廠自動化室主任艾新荇清楚地記得,2018年7月,為恢復連退機組控制系統(tǒng),他們與外方“斗智斗勇”,反復溝通協(xié)商,經過5輪拍桌子般溝通談判,外方廠家最終妥協(xié)同意協(xié)助恢復生產設備。
“當時感覺快崩潰了,但是我們必須堅持,無論過程有多艱難。”為了調動一切資源和節(jié)約成本恢復產線生產功能,艾新荇和同事們想盡一切辦法收集資料,竭力爭取外方技術指導、網上查閱資料、第一時間坐20多個小時綠皮火車硬座趕到外省一家先進鋼企學習取經……在面臨技術封鎖的情況下,想盡各種辦法將設備資料一點一點匯總,為冷軋廠優(yōu)質生產奠定了良好的基礎。
正是這股敢想敢拼的狠勁,廣西鋼鐵冷軋廠交出了一份份亮麗的成績單。
——2018年6月25日,進駐3個月后,復產第一卷成品卷下線;
——2019年1月28日,2號鍍鋅機組成功復產,冷軋廠實現(xiàn)全線貫通;
——2019年5月,酸軋機組和連退機組克服重重困難,成功軋制出0.4mm極薄規(guī)格產品,還成功軋制出寬度為1580mm的冷軋帶鋼;
——2019年7月1日,2號鍍鋅機組成功試制出鋅層厚度為275g/㎡(雙面)的熱鍍鋅彩色涂層基板,填補了柳鋼在該生產領域的空白;
——2019年8月6日,連退機組連退爐快冷段設備升級改造工作圓滿成功,其中爐殼及風管更換系全國首例;
——2020年7月15日,廣西鋼鐵冷軋廠連退機組日產量和班產量再創(chuàng)歷史新高,日產量達到2948.7噸,班產量達到1539.4噸,兩項數(shù)據(jù)均為機組復產以來最高紀錄。
從四處荒蕪到全面生機,點滴變化折射“柳鋼實力”
唐易榮是廣西鋼鐵冷軋廠“由衰而興”的見證者和參與者,作為原武鋼職工,他對冷軋廠乃至防鋼基地的變化感受至深。
“在柳鋼全面接管前夕,我們大部分人很困惑、很迷茫。”唐易榮頗為感慨,這里2017年就停滯了,四周荒草叢生、廠房破損,偌大的基地基本處于停電狀態(tài),沒有公交車,想去一趟鎮(zhèn)上得拼車,周圍吃飯的地方很少,過了飯點就得餓肚子。“很多人沒有任何計劃,大家都感覺看不到希望。”
“轉機在2018年,這是一個分水嶺!”唐易榮堅定地說。他們激情、認真、執(zhí)著、進取……同年3月,第一批柳鋼集團冷軋板帶廠職工給唐易榮留下了深刻印象,也就是從那時起,唐易榮充滿了干勁,“我相信這是希望的感覺。”
從那時起,唐易榮也有了一個新的身份:廣西鋼鐵冷軋廠機械動力科副科長,他和同事們一起“白加黑、五加二”搶抓復產進度,經常不知疲倦地加班到晚上十一二點,回去后還在群里討論第二天的工作,“大家對工作都非常投入,有一股不服輸?shù)暮輨拧?rdquo;
這兩年的變化真是天翻地覆!唐易榮說,防鋼基地的變化不僅僅在于生產調試的全面推進,生活設施也發(fā)生了質的改變。
如今,基地內大部分道路已硬化通車、大多數(shù)職工都買了車和房、周圍有大大小小近百家美食店……“基地全面煥發(fā)生機,這才是最讓人激情澎湃的。”唐易榮說。
從藍領到白領,智慧工廠添翼“柳鋼智造”
有了先進的設備,如何才能最大化發(fā)揮其生產潛力?
2020年4月30日,由廣西鋼鐵、廣西移動和華為公司共同打造的廣西首個5G智慧鋼鐵項目在廣西鋼鐵冷軋廠酸軋車間亮相,三方共同探索5G、人工智能等技術與工業(yè)領域的深度融合。
該項目的成功運行,讓廣西鋼鐵冷軋廠科技感爆棚,也標志著“柳鋼智造”在工業(yè)智能化領域邁出了領先一步。
“過去我們都是使用行車進行軋輥吊裝工作,單次吊裝工作需要3人配合才能完成?,F(xiàn)在使用5G智能裝載機,1個人就能通過遠程操控完成吊裝工作,較之前節(jié)約了三分之二的勞動力,工作也輕松多了。”磨輥班班長韋瑩說,“5G技術的應用,讓我一夜間從藍領變成了白領。”有了5G技術的加持,也讓韋瑩告別了“上班吵哄哄,下班耳嗡嗡,渾身臭烘烘”的時代。
智能化應用的好處體現(xiàn)在生產的方方面面。磨輥班副班長李東興尤為興奮。以前在40攝氏度的高溫下大汗淋漓工作的他,如今只需坐在空調房里操控游戲手柄,通過大屏幕上從工作現(xiàn)場傳輸回的不同角度實時畫面,就可輕松地遙控著裝載機完成軋輥吊運作業(yè)。而這一切,得益于5G技術在廣西鋼鐵冷軋廠的深入應用。
“未來,冷軋廠將通過5G手機實現(xiàn)遠程一鍵啟動,控制機械手自動運行,實現(xiàn)機械手的環(huán)境感知、姿態(tài)控制、遠程操作、自動控制等功能,并利用云后臺的機械視覺服務器和AI服務器來取代人工轉運軋輥,滿足智慧生產需求。”正如廣西鋼鐵冷軋廠廠長陸兆剛所言:很快,“科技+智慧”的黑燈工廠將成為現(xiàn)實。
新航道的風濤聲,已在耳畔激蕩。